晶圓代工廠與供應商合作改造廠房設備的電力變壓器,確保供電穩定度不變,成功運轉效率提升至 99%,截至 5 月導入 2,435 顆高效率變壓器,總計節電 6,600 萬度,減碳 3.2 萬公噸。
台積電新出爐ESG(環境、社會責任、公司治理)電子報指出,變壓器是由鐵芯及兩個獨立線圈繞組所組成,調變電壓以滿足不同設備用電型態,運轉過程會產生一定程度能量損失,包括鐵芯於磁通變化時「鐵損」,以及電流通過銅線時「銅損」。
台積電表示,先進製程技術發展使變壓器用量增加,為避免能耗同步上升,台積電攜手供應商改良變壓器提升運轉效率,對鐵芯材質採用高導磁性的矽鋼片,增加矽鋼片用量以降低磁通密度,減少磁滯損與渦流損。
此外,以高導電性材料製作線圈,減少導體電阻及電流密度,並降低一次與二次繞組阻抗損失,降低鐵損與銅損比例。
台積電指出,至5月將2,435顆高效率變壓器,導入12座先進製程晶圓廠和一座先進封測廠,總計節電6,600萬度,減碳3.2萬公噸。
台積電預計第二季完成晶圓20廠第一期廠區高效率變壓器導入作業,可再年省600萬度電,同時成為新建廠區標準設計,深化綠色營運量能。
台積電還攜手供應商在不影響原有製程品質的前提下,使用「無漿料切割技術」切割8吋矽晶圓,5月已導入晶圓五廠、晶圓六廠,預計晶圓三廠、晶圓八廠、晶圓十廠完成驗證導入後,每年總計可減少碳化矽(SiC)漿料用量約6千公斤,減碳294公噸。
為擴大綠色效益,台積電持續與供應商合作評估12吋矽晶圓切割應用,年底協助供應商完成12吋矽晶圓無漿料切割機台安裝後驗證,估計全面導入後每年可再減少碳化矽漿料用量約130公噸,減碳5,450公噸。
為強化中小型供應商對環安衛的重視及資源投入,台積電啟動「供應商高階主管環安衛精進計畫」,針對環安衛稽核結果未達期待的原物料供應商進行高階主管輔導培訓,深化環安衛認知並建立主動式安全衛生績效,協助供應商於廠內落實自主管理機制。
台積電指出,截至5月共完成17家供應商高階主管訓練,訂定79項主動績效,廠區複核成績平均提升10%,重大缺失率降低85.7%。
(作者:張建中;首圖來源:)
標題:台積電導入高效率變壓器,節電 6,600 萬度
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